10.3787/j.issn.1000-0976.2018.02.012
天然气井绒囊流体活塞技术不降压压井工艺
较之于机械手段,采用流体手段压井具有工艺简单、安全性高、成本可控等优势,已逐渐成为气井修井作业常用的压井手段,但目前对其尚缺乏系统的施工工艺技术研究.为此,在分析总结国内修井作业中压井技术研究成果的基础上,提出了绒囊流体活塞技术不降压压井修井作业的技术思路,开展了气井绒囊流体用量计算、泵入方式选择、泵入流程设计以及返排方式选择等方面的研究,并结合现场应用实例进行了对比分析.结果表明:①根据平衡井筒气泡最大浮力所需内部结构力,计算出绒囊流体活塞的高度和低剪切速率下的黏度,据此确定现场配制流体的性能;②根据平衡地层压力要求计算井筒内静液柱压力所需绒囊流体体积,并附加3~5 MPa的安全压力值;③作业时,泵入液柱高度为500 m的清水前置液,润湿管柱、井壁以提高泵入效率,并与绒囊流体形成低黏度、低内部结构力混浆段提高返排效率;④根据气井管柱连通状态及管柱承压能力选择正反循环泵入方式;⑤修井结束后,根据气井地层能量衰竭程度选择直接气举或破胶气举返排实现复产.现场应用于我国西北、西南地区的3口气井,其中2口井连续气举作业2~3 d,气井产量便恢复至作业前等产量点.结论认为,该项工艺较好地解决了常规降压过程导致安全性差、产能浪费等问题,缩短了气井压井作业周期.
天然气、修井、压井、不降压、绒囊流体活塞技术、储层伤害、井下作业、产量恢复
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国家科技重大专项“多气合采钻完井技术与储层保护”2016ZX05066002-001
2018-04-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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