10.19909/j.cnki.ISSN1009-0045.2022.03.0210
半再生重整装置流程模拟及运行优化
某炼厂40万t/a半再生重整装置的催化剂处于运行末期,拟在实施停工检修与再生计划之前的1个月持续生产期间实现装置的综合产出及效益.为此,利用SP-Reform分子级流程模拟与优化软件对该装置进行了全流程建模优化与可行性评价,并通过进一步分析及模拟操控优化,将重整反应系统气液分离器压力降低0.2 MPa,以及相应匹配调整了4台重整反应器的反应温度,并应用于实际生产.结果表明:在进料量无变化,以及确保重整裂解深度及关键产物C≥5重整生成油收率及其性质前提下,不仅优化了催化剂在运行末期再生之前的效用,而且C≥5重整生成油含芳烃质量分数,及其研究法辛烷值(RON)相应分别提高了4.68个百分点和2.83个单位,每吨精制石脑油制得重整氢生成量也增加了11.50 m3/h.
固定床半再生重整、流程模拟、C≥5重整生成油、研究法辛烷值、运行优化、经济效益
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TE624.4+2(石油、天然气加工工业)
浙江省舟山市科技计划资助项目;浙江石油化工有限公司科学研究与技术开发资助项目
2022-06-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
210-215