10.13707/j.cnki.31-1922/th.2019.03.012
增材制造HX合金喷嘴微观组织及缺陷控制研究
为深入评估增材制造技术在燃气轮机高温部件上实际应用的可行性,对增材制造燃气轮机喷嘴材料的微观组织与缺陷状况进行了研究.研究中采取了典型的金属增材制造技术——选区激光熔化法,使用两种不同粒径规格的粉末,制备了燃气轮机燃烧室喷嘴用镍基高温合金Hastelloy-X(HX)试样及喷嘴样件,分析了沉积态和热等静压态试样的微观组织特征,初步评估了热等静压处理的应用效果,并验证了实际零件打印的可行性.结果显示:沉积态试样的微观组织具有明显的熔池边界、柱状晶以及树枝晶等组织特征,同时其内部存在着微裂纹、气孔、未熔粉等冶金缺陷.通过适当提高能量输入、降低粉末粒径,能够显著减少上述缺陷,提高沉积态试样的相对致密度.此外,热等静压处理工艺能够有效消除熔池界与树枝晶等亚结构,闭合气孔与微裂纹,进一步提高相对致密度,改善沉积态材料塑性.试验结果表明:热等静压后试样室温拉伸性能能够达到Hastelloy-X合金锻件水平.最终使用优化后的工艺和粉末粒径(10~45μm),成功制备了燃烧器喷嘴样件.
Hastelloy-X、选区激光熔化、微观组织、缺陷控制
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TK475(内燃机)
2019-10-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
218-222,238