10.3969/j.issn.1002-106X.2014.03.015
制氢装置转化炉余热回收系统存在问题及对策
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司制氢装置余热回收系统运行异常,过热蒸汽温度由420℃下降至375 ℃、烟气排放温度升高到264℃,影响装置安全运行.检查、核算发现余热锅炉入口烟气量低于设计值、过热蒸汽管积垢,同时锅炉管束与炉墙衬里之间有间隙,空气预热器的入口温度分布不均,热管失效.为解决上述问题,将过热蒸汽段受热面积增加;在解吸气返回线上增设增强型过滤器;在烟气余热锅炉各段管束与炉墙的间隙处增加烟道挡板,并且更换前10排热管为耐高温热管.改造后,实现了装置长周期平稳运行,装置过热蒸汽温度由375℃提高到430 ℃、发汽量由91 t/h提高到95 t/h,有效保障了下游装置的用汽要求,改造后进、出空气预热器的烟气温度实现均匀分布,排烟温度降至125 ℃的正常水平.余热回收系统的运行更加优化,加热炉的热效率提高,取得较好的经济效益.
制氢装置、转化炉、余热回收系统、对策
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X70;TK2
2014-04-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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