10.3969/j.issn.1671-1815.2019.23.011
低渗气藏CO2驱与埋存的数值模拟
为揭示低渗气藏中注CO2提高气藏采收率和CO2埋存(carbon sequestration with enhanced gas recovery,CSEGR)技术的效果,以苏里格气田召10区块为例,开展了注CO2驱气的长岩心实验,并使用数值模拟的研究手段,分析了该区块采用CSEGR技术的可行性,并重点研究了扩散、吸附、天然裂缝、井型对于CO2突破时间、气藏采收率及CO2埋存的影响.模拟结果表明:采用面积为3.2 km2的平行四边形“二注七采”井网,在气藏衰竭开采至12 MPa后注CO2,在CO2突破时能够提高采收率14.26%,共能实现3.8×106 t的CO2埋存;在废弃压力3 MPa时注入CO2采收率仅能增加2.2%,但CO2埋存量可提高至1.44倍;在低渗气藏中扩散和吸附对于CO2驱的影响不大;随着扩散系数增大,CO2突破越快,提高采收率效果越差;吸附滞后现象会略微降低提高采收率的效果;天然裂缝的存在会使气窜现象严重,突破时间大大提前,且裂缝渗透率越高,提高采收率效果越差,但依然可以实现CO2安全稳定埋存;与直井相比,采用水平井注气将使提高采收率效果降低6% ~8%,但对埋存有利.
注CO2、低渗气藏、扩散、吸附、吸附滞后、天然裂缝、井型
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TE133(石油、天然气地质与勘探)
国家科技重大专项2016ZX05027-004-005
2019-09-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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