10.3969/j.issn.1001-3881.2019.02.040
轴承座自动加工控制系统的设计与实现
采用工序集中对轴承座工艺路线进行优化,并针对工艺装备系统提出了改造方案,即在原有FANUC数控系统基础之上,增加PLC、 工业机器人系统,通过三者之间的两两通信,实现各控制单元的分工协作,以满足轴承座工件的输送、 上下料及加工过程的全自动需求.经实际运行,该改造方案极大地降低了工人的劳动强度,具有较强的工程实际应用价值.
工业机器人、自动上下料、工序集中、数控改造
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TP242.2(自动化技术及设备)
2019-05-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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