10.3969/j.issn.1001-3881.2017.21.020
基于KUKA机器人的电热水器内胆摘取系统的设计与研究
针对某电热水器生产车间自动化程度偏低以及工厂提出的自动化生产的需求,结合工业机器人以及工作劳动强度大的特点,提出了应用机器人来摘取内胆的自动化方案,并设计了基于KUKA机器人的电热水器内胆摘取的自动化系统.该系统应用PLC作为主控系统来控制机器人、悬挂链和生产线,并协调设备间的动作使之有序进行.该自动化系统已经在某电热水器生产车间运行.用机器人代替人工作业,提高了车间的生产效率,减少了用工成本,促进了工厂的自动化建设,达到了系统设计的预期目标.
KUKA机器人、电热水器、内胆摘取、自动化系统
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TP278;TP242.2(自动化技术及设备)
2018-03-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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