10.3969/j.issn.1673-4076.2022.23.065
高含水油井相变堵水技术研究与应用
长庆油田X区块长8层是低压低渗油层,开发模式为超前注水和压裂后投产,然而部分油井投产后短时间内便出现见水和高含水问题,严重制约了油田高效开发.本文首先剖析了区块堵水难点并提出相应对策;通过室内实验手段,参照行业标准SY/T 5811,研制并评价了相变堵水剂;通过现场试验方法,结合行业标准SY/T 5874,检验了相变堵水技术的有效性.研究结果表明:油井多为裂缝性见水,且来水强度大;研制的相变堵水剂具有注入性好(相变前是低黏液体)、相变时间可控(15 h~2 min)、封堵强度高、适用温度范围广、性能稳定的特点;结合相变堵水剂特征,提出了先注入前置液张开裂缝和过顶替相变堵水剂的相变堵水工艺;现场试验结果显示P312油井含水从98.5% 降至10.3%,降水增油效果显著;7井次现场试验表明技术成功率为85.7%,证实相变堵水技术是可行的,可在同类见水油井推广应用.
长庆油田、高含水油井、相变堵水技术、现场应用
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TE358.3(油气田开发与开采)
中国石油长庆油田分公司第十二采油厂科技合作项目2020-56212
2023-01-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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