前输出轴涡轴发动机高空台进气装置设计及验证
对某前输出轴涡轴发动机高空模拟试验进气装置进行了设计,通过三维数值仿真的方法对比分析了典型工况进气涡壳内有无整流装置情况下发动机进口的流场品质,确定在增加整流装置的情况下,发动机进口压力不均匀度小于1%,温度不均匀度小于1%.为降低进气装置压力损失,对进气装置进行了优化设计,仿真结果表明,在最大流量下,压损降低了30%.最后通过吹风试验验证了流场品质满足设计要求,解决了涡壳进气方式产生的流场畸变问题.同时将导管流量数据与导流盆流量数据进行对比,证明了导流盆测流量方案的合理性.该设计可在此类涡轴发动机高空模拟试验中推广运用.
涡轴发动机、高空模拟试验、进气装置、不均匀度、吹风试验
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V263.3(航空制造工艺)
国家稳定支持项目WDZC2021-1-3
2023-01-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
36-41,87