期刊专题

10.3969/j.issn.1001-8425.2001.01.018

新装变压器产生乙炔的原因分析

引用
@@我所在棠下变电站安装一台SFPSZ10-180 000/220大型变压器。变压器本体安装完后,进行抽真空注油。所注变压器油的各项技术参数均符合规程指标,但变压器注油后,做油色谱试验时,发现变压器油含有0.1μL/L的乙炔。在变压器油做色谱试验前本体并没有加电压,同时,变压器是采用充氮运输,而且出厂油试报告表明乙炔含量为0。那么,0.1μL/L的乙炔是什么原因产生的呢?通过认真分析,得知其原因是:10kV套管加装母线出线支架时,在变压器外壳上烧焊产生的。   针对变压器油的乙炔含量及现场情况,我们采取本体循环真空净化的方法对变压器油进行过滤。当时的具体方法如下:   (1)把(带有胶囊的)储油柜阀门关闭,将变压器本体油放低100~200mm(放出约2t油左右)。   (2)由变压器本体的下部油门取油,由上部进油门回油的连接方法,连接变压器与真空滤油机的滤油回路。   (3)采用真空加热的方法(真空度约为9.9992×104Pa,温度在50~60℃)对本体油进行循环过滤,然后过滤放出本体油和储油柜油。   用上述的方法对本体油过滤两天,取油样试验发现乙炔含量为0。然而,当所有变压器油过滤好加进变压器后,再取油样试验却发现油的乙炔含量又是0.1μL/L。   为什么变压器油经过滤后还含有乙炔?根据现场具体情况和全面分析认为原因如下:   (1)在本体变压器油真空过滤的过程中,因抽真空后,油内的压力减少,使溶解在油里的乙炔气体从油中逸出,在真空中蒸发,逐渐上升并积聚在变压器(没有油的)顶部空间。   (2)当本体油过滤两天后,试验人员在变压器底部取油样做试验时,因本体还是真空而取不出油,于是安装人员把储油柜阀门打开,将(还没有过滤仍含有乙炔的)储油柜油放进本体来破坏真空。这样油是放出来了,但把变压器顶部空间积聚的乙炔气体也带进了本体油中。由于乙炔的本体含量很少(0.1μL/L),没能马上溶解到全部的本体油中,所以从变压器底部取油样试验,得到乙炔含量为0的结果。   (3)在所有变压器油过滤的过程中,由于天气下雨和赶送电的原因,没有将全部变压器本体油(大约有20t左右的油没有)进行过滤,因此,变压器油仍然含有0.1μL/L乙炔。

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TM4;TP2

2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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变压器

1001-8425

21-1119/TM

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2001,38(1)

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